Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к распоряжению Министерства транспорта РФ
от 18 июля 2001 г. N НА-281-р
Предварительный отчет
об авиационном происшествии
Государство |
Российская Федерация |
|
Организация, представляющая отчет |
Межгосударственный авиационный комитет |
|
Вид происшествия |
Катастрофа |
|
Государство, район происшествия |
Российская Федерация, а/п Иркутск |
|
Дата, время происшествия |
02.07.01, 17 ч 10 мин UTC |
|
Воздушное судно |
|
|
тип |
ТУ-154М |
|
регистрационный номер |
85845 |
|
изготовитель |
ОАО "Авиакор-авиационный завод" |
|
дата выпуска |
30.09.86 |
|
государство регистрации |
Российская Федерация |
|
владелец |
ОАО "Владивосток Авиа" |
|
эксплуатант |
ОАО "Владивосток Авиа" |
|
наработка СНЭ/ППР |
20943 ч/329 ч |
|
ресурс |
(назначенный, |
30000 ч, 15000 ч, 20 лет |
|
межремонтный, |
10000 ч, 4000 ч, 6 лет |
|
до 1-го ремонта) |
10000 ч, 4000 ч, 6 лет |
Силовая установка
|
|
|
|
1 СУ (Д-30 КУ-154) |
|
заводской номер |
03059329112449 |
|
дата выпуска |
25.06.91, ОАО "РМ" |
|
наработка СНЭ |
9499 час., 3 199 циклов |
|
имел 1 ремонт |
|
|
последний ремонт |
10.10.97 г. ОАО "РМ" |
|
наработка ППР |
3951 час, 1134 цикла |
|
|
2СУ (Д-3О КУ-154) |
|
заводской номер |
59228812431 |
|
дата выпуска |
25.05.88 г. ОАО "РМ" |
|
наработка СНЭ |
11987 час., 6224 цикла |
|
имел два ремонта |
|
|
последний ремонт |
04.04.97 г. ОАО "РМ" |
|
наработка ППР |
3027 час., 1615 циклов |
|
|
3СУ (Д-3О КУ-154) |
|
заводской номер |
59248512451 |
|
наработка ППР |
656 час., 287 циклов |
|
дата выпуска |
02.12.85 г., |
|
наработка СНЭ |
11210 час., 5833 цикла |
|
имел три ремонта |
|
|
последний ремонт |
26.12.97 г. ОАО "РМ" |
|
Сведения о личном составе
|
|
|
Командир воздушного судна |
Гончарук Валентин Степанович |
|
Дата рождения |
23.02.50 г. |
|
Образование |
Бугуруслацское ЛУГА в 1974 г., ОЛАГА в 1984 г. |
|
Допуск по минимуму погоды |
60x800 |
|
Общий налет |
13481 ч |
|
Налет на ТУ-154 |
3661 ч |
|
В качестве КВС |
1223 ч |
|
Время работы в день АП |
|
|
На земле |
2 часа 00 минут |
|
В воздухе |
3 часа 50 минут |
|
Последняя проверка |
техника пилотирования 13.06.01 г. - отлично; |
|
|
самолетовождения 27.06.01 г. - отлично |
|
Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел | ||
Второй пилот |
Диденко Сергей Александрович |
|
Дата рождения |
17.08.60 г. |
|
Класс |
пилот 2-го класса ГА |
|
Образование |
Сасовское ЛУГА в 1980 г. ОЛАГА в 1993 г. |
|
Общий налет |
6802 ч |
|
Налет на ТУ-154 |
2004 ч |
|
Время работы в день АП |
|
|
На земле |
2 часа 00 минут |
|
В воздухе |
3 часа 50 минут |
|
Последняя проверка |
техника пилотирования 23.06.01 г. - отлично, самолетовождение 10.10.00 г. |
|
Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел | ||
Штурман |
Сакрытин Николай Николаевич |
|
Дата рождения |
26.04.66 г. |
|
Класс |
штурман 1-го класса |
|
Образование |
Московский топографический политехникум |
|
Общий налет |
6429 ч |
|
Налет на ТУ-154 |
4485 ч |
|
Время работы в день АП |
|
|
на земле |
2 часа 00 мин |
|
в воздухе |
3 ч 50 мин |
|
последние проверки |
самолетовождение 23.02.01 г. - отлично |
|
Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел | ||
Бортинженер |
Степанов Юрий Александрович |
|
Дата рождения |
23.07.65 г. |
|
Класс |
бортмеханик 2-го класса |
|
Образование |
Иркутский АТУ ГА в 1986 г. Иркутский ГТУ в 1994 г. |
|
Общий налет на ТУ-154 |
954 ч |
|
Время работы в день АП |
|
|
на земле |
2 ч 00 мин |
|
в воздухе |
3 ч 50 мин |
|
Последняя проверка |
практические работы в воздухе 02.05.01 г. |
|
Авиационных происшествий и инцидентов в прошлом не имел. |
Все процедуры связанные с проверками знаний и практических навыков экипажа, проводились своевременно.
Все члены экипажа прошли проверку к ВЛП 2001 г. и имели действующие свидетельства специалистов ГА.
Годовое медицинское свидетельствование члены экипажа прошли и по состоянию здоровья были допущены к выполнению полетов ограничений.
Маршрут полета |
|
последний пункт вылета |
а/п Екатеринбург |
намеченный пункт посадки |
а/п Иркутск |
продолжительность полета |
3 ч 50 мин |
Вид полета |
Регулярный, пассажирский |
Число членов экипажа/пассажиров, гражданство |
9/136 (12 пассажиров граждан КНР, остальные россияне) |
Количество и характер груза |
75 кг почты, 935 кг багажа, 1160 кг груза |
Телесные повреждения
|
смертельные |
серьезные |
незначительные |
отсутствуют |
экипаж |
9 |
|
|
|
пассажиры |
136 |
|
|
|
лица, находящиеся на земле |
|
|
|
|
Повреждение ВС |
Самолет полностью разрушился и сгорел |
Внешние условия общая метеообстановка |
Видимость 10, ветер 290°, 5 м/с, облачность 4 октанта 1100 м, давление 710 мм рт. ст., температура +13°, влажность 97% |
условия освещенности |
Ночь |
Анализ
В 16:49:50 (Здесь и далее приводится время UTC, зарегистрированное системой МСРП-64, местное время = UTC + 9 ч), за 18'/2 мин до столкновения с землей) экипаж самолета начал снижение с эшелона полета (Нб 10100 м) для захода на посадку в а/п Иркутск. Снижение проводилось с курсом МК = 127...128°, с вертикальной скоростью 8...8.5 м/с. РУД были переведены в режим малого газа, приборная скорость поддерживалась в пределах 530...540 км/ч. Угол отклонения стабилизатора 0° (по указателю). Активное пилотирование в процессе снижения и захода на посадку осуществлялось с правого рабочего кресла под контролем командира ВС.
К 16:58:00 самолет прошел контрольный пункт "Раздолье" (в 104 км от зоны третьего разворота) на высоте 5700 м, о чем экипаж доложил диспетчеру. Диспетчер подхода а/п Иркутск сообщил экипажу удаление 80 км и азимут 282° от аэропорта и разрешил снижение сначала до 2700 м, а через 3'/2 мин до 2100 м к третьему развороту.
В 17:04:49 на высоте 2400 м экипаж доложил диспетчеру о подлете к высоте 2100 м. Диспетчер дал разрешение на снижение до 900 м к третьему развороту и сообщил давление аэродрома 710 мм рт. ст.
В 17:05:14 диспетчер сообщил экипажу о пролете траверза полосы на удалении 11 км (правое уклонение составляло 2...2.5 км, что не выходит за границы установленного воздушного коридора). КВС проинформировал диспетчера об установлении визуального контакта с ВПП.
В 17:05:40 экипаж выпустил интерцепторы и начал торможение, после чего установил на высотомерах давление 710 мм рт. ст. Интерцепторы были убраны в 17:06:50 по достижении скорости 420...425 км/ч на высоте около 1000 м над уровнем аэродрома.
В процессе снижения курс самолета увеличивался со 110° до 120°, а угол тангажа по мере уменьшения скорости увеличивался с -4° до +0...1°. Снижение проходило с включенным автопилотом по каналам тангажа и крена.
В 7:07:06 на высоте около 1000 м и скорости 360...365 км/ч экипаж начал выпуск шасси и через 6 секунд получил разрешение от диспетчера на выполнение третьего разворота и снижение до 850 м к четвертому развороту.
После выпуска шасси в 7:07:22 экипаж перевел самолет в левый разворот с креном до 20°. К этому моменту в результате "гашения" экипажем скорости и работы автопилота по каналу тангажа в режиме стабилизации высоты местный угол атаки увеличился до 12°. Режим работы двигателей был увеличен до 0.6...0.8 номинала (РУД переведены # необходимости поддержания высоты полета и продолжением автопилотом отклонения руля высоты на кабрирование). Контролирующий действия второго пилота командир ВС несколько раз предупредил о падении скорости.
К 17:07:46 угол атаки увеличился до 16.5°. Системой МСРП-64 была зарегистрирована разовая команда "Критический угол атаки". К этому моменту шток МЭТ под управлением автопилота вышел практически полностью (с 2...3 мм на эшелоне до 25 мм). Энергичной "отдачей" штурвала от себя экипаж кратковременно уменьшил угол атаки до 7° и угол тангажа с 4.5° на кабрирование до -4° на пикирование. После этого экипаж отклонил штурвал влево (элероны были отклонены на 10° влево). В результате вмешательства экипажа в работу автопилота он был выключен сначала по каналу тангажа а затем по каналу крена.
Отклонение штурвала влево привело к увеличению левого крена до 44° с темпом до 10% и увеличению интенсивности разворота (wyw4°/с). Системой МСРП-64 зарегистрирована разовая команда "Крен велик". После кратковременного отклонения элеронов вправо штурвал снова был отклонен влево и крен увеличился до 48°. К этому моменту приборная скорость увеличилась до 400 км/ч а высота полета уменьшилась до 800 м и продолжала уменьшаться с темпом около 10 м/с.
В 17:7:59 (за 22 сек. до столкновения с землей) экипаж резко отклонил колонку штурвала на себя практически до "упора" (5рв -23°), увеличив угол атаки до 45° и угол тангажа до 20° за 3 секунды. Значение вертикальной перегрузки при этом достигло 2 ед.
Интенсивное отклонение колонки штурвала "на себя" было, по-видимому, обусловлено стремлением экипажа поддержать высоту полета, что требует существенного увеличения вертикальной составляющей перегрузки при угле крена более 30°, и явилось реакцией пилота на рост вертикальной скорости снижения, обусловленный значительными углами крена при значении пу 1.1 ед и недостаточным увеличением режима работы двигателя. Несоразмерность отклонения штурвала, вероятно, стала следствием переоценки пилотом(ами) нагрузки на штурвале, которая была снята механизмом триммирования (МЭТ) под действием автопилота в процессе снижения, что привело к приложению пилотом(ами) привычных, но излишних в данной ситуации, усилий к колонке штурвала. Данное отклонение штурвала в совокупности со значительными углами крена привело к выходу самолета на углы атаки выше критического значения.
Зарегистрированная приборная скорость, достигнув значения 400 км/ч начала интенсивно уменьшаться, и к 17:08:05 уменьшилась до нуля (ввиду особенностей показаний датчика ПВД при обдувке ПВД на больших углах атаки и скольжения), угол крена продолжал увеличиваться, угловая скорость крена достигала значений 14%, а угловая скорость рыскания возросла до 15%.
Данный характер изменения параметров полета может свидетельствовать о возникновении срыва потока на крыле самолета ввиду превышения критического угла атаки, и сваливании самолета с последующим переходом в режим "плоского" штопора.
Кратковременная "отдача" пилотами штурвала "от себя" и увеличение режима работы двигателей до взлетного режима (РУД 65°, N д
85%) не смогли предотвратить интенсивного снижения самолета и обеспечить выход его из устойчивого режима плоского штопора.
К 17:08:06 угол тангажа увеличился до 39°, после чего последовало уменьшение зарегистрированного угла тангажа до -33° и интенсивное снижение с вертикальной скоростью до 100 м/с и левым креном около 45°.
В момент столкновения самолета с землей, произошедшего в 2:08:21 системой МСРП-64 были зарегистрированы следующие значения параметров полета: Упр = 170 км/ч, угол атаки а = 45°, отклонение руля высоты w-24°, угол крена -35°, угол тангажа
-22°, магнитный курс 225°, Кнд
84...88%.
На основании проведенного анализа информации бортовых регистраторов, а также технического состояния систем самолета и его двигателей, были сделаны следующие выводы
Выводы
1. По результатам предварительной оценки технического состояния самолета ТУ-154 М RA - 85845, до столкновения с землей его планер, системы, силовые установки и АиРЭО были исправны.
2. Все разрушения самолета произошли в результате воздействия нерасчетных нагрузок на конструкцию при столкновении с землей.
3. Система управления самолета работала в соответствии с законом управления, заложенным в конструкции и технической документации.
4. Служба УВД и метеослужба работали в соответствии с действующими правилами.
5. Движение самолета на заключительном этапе полетов (автопилот выключен) определялось управляющими действиями экипажа.
6. Катастрофа произошла в результате непреднамеренного вывода самолета практически полным отклонением штурвала на большие углы атаки, что привело к сваливанию самолета и переходу его в штопор с последующим столкновением с землей
Рекомендации
1. Провести анализ полетов на самолете Ту-154М RA 85845.
2. Обстоятельства и причины катастрофы самолета Ту-154М RA 85845 изучить на специальных разборах с летным составом самолетов Ту-154, используя материалы предварительного расследования.
3. Провести исследование психофизиологического состояния экипажа самолета Ту-154М RA 85845, потерпевшего катастрофу 3.07.2001 в районе аэропорта Иркутск, с оценкой взаимодействия в экипаже.
4. Провести моделирование аварийного полета с визуализацией и совмещением акустической информации.
Предварительный отчет заслушан на заседании комиссии по расследованию и одобрен (Протокол N 3 от 7.07.01).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.