12.08.2016 в аэропорту Уфа произошел серьезный инцидент с самолетом Як-42Д RA-42340 ГП КК "Красавиа", связанный с выкатыванием ВС за пределы ВПП. По объяснительной экипажа, заход на посадку на ВПП14L проходил в условиях грозовой деятельности. Из-за невозможности выполнить заход на посадку с этим курсом и изменением ветра на ВПП экипаж, по согласованию с диспетчером, принял решение выполнить заход на посадку на BПП32R. На глиссаде экипаж увеличил режим работы двигателей вследствие изменения ветровых характеристик. Метеоусловия в аэропорту в момент посадки: дождь, ветер 290° 3 м/с, ВПП32R мокрая, залита водой до 2 мм, Ксц = 0,48. Выполнение манёвра по уходу на второй круг экипажем не рассматривалось. Посадка ВС была произведена на удалении около 1200 метров от входного торца ВПП32R.
На пробеге спойлеры не выпустились, экипаж выключил 1 и 3 двигатели для сокращения длины пробега. Несмотря на предпринятые экипажем действия, самолет выкатился за пределы спланированной части летного поля на 427 метров от выходного торца ВПП32R.
18.08.2016 после взлета самолета Л-410 UVP-E20 RA-67018 ГП КК "Красавиа" из аэропорта Красноярск в наборе высоты произошел отказ левого двигателя. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. При посадке самолета произошло разрушение пневматика колеса левой основной опоры шасси.
23.08.2016 при взлете самолета Як-42Д RA-42414 ГП КК "Красавиа" в 03:17 UTC в наборе высоты 2000 м (на удалении около 30 км от аэропорта Хатанга) произошло самовыключение левого двигателя. По предварительной информации, экипаж анализировал возможность посадки на аэродроме вылета или на ближайшем запасном аэродроме Норильск. В результате экипаж принял решение следовать на аэродром назначения Красноярск (Емельяново). Посадка в аэропорту назначения в 06:11 UTC произведена благополучно, самолет повреждений не имеет, экипаж и единственный находившийся на борту ВС пассажир не пострадали.
Причинами непреднамеренной остановки двигателя без команды пилота (самовыключение) могут являться отказы, например топливной системы, неисправности системы автоматического регулирования и других систем двигателя, а также функциональные отказы, связанные с недостаточными запасами устойчивой работы отдельных элементов силовой установки (воздухозаборника, компрессора, камеры сгорания) или с воздействием внешних возмущений, климатических и атмосферных факторов, превышающих допустимый по техническим условиям уровень.
Самовыключение двигателя из-за неисправности систем топливопитания и автоматического регулирования может происходить на всех режимах его работы.
Отказы подобного типа возможны на всех типах воздушных судов.
Так, в информации по безопасности полетов N 4 (письмо Росавиации от 06.03.2015 N АН 1.02-639) отмечалось, что за период с 2005 по 2014 годы в Российской Федерации произошло 27 инцидентов с самолетами А-319/320/321, связанных с отказом двигателя в полете. При этом 15 инцидентов произошло вследствие самовыключения двигателя CFM56-5 и CFM56-5B из-за отказа (заклинивания) командного клапана перепада давления исполнительного агрегата топливной автоматики (HMU). Наибольшее число подобных инцидентов произошло в 2011 году - 6 событий.
По данным АСОБП (отражённым в таблице 1) самовыключение одного двигателя на воздушных судах гражданской авиации не является редким явлением.
Также не является исключительным явлением и самовыключение на воздушном судне (одновременное или последовательное) двух двигателей в полёте.
Таблица 1
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1-го |
19 |
26 |
18 |
29 |
26 |
30 |
24 |
18 |
26 |
24 |
32 |
22 |
19 |
22 |
2-х |
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
1 |
2 |
В этой связи следует обратить особое внимание на серьёзный инцидент, произошедший 12.01.2000 с ВС Ту-154М RA-85763 ОАО "Авиакомпания "Сибирь".
На ВС выполнялся рейс по маршруту Краснодар - Радужный - Толмачево.
Первые замечания по работе двигателей самолёта появились в полёте из Радужного в Толмачево. Во время смены эшелона полета с 10600 до 10100 метров РУД двигателей N 1 и N 3 были установлены в положение "малый газ", при этом произошел провал оборотов ниже оборотов малого газа (МГ) с колебанием параметров работы двигателей N 1 и N 3. Также наблюдалось кратковременное загорание красной лампы сигнализации отключения генератора двигателя N 1. Параметры восстановились после увеличения режима работы двигателей.
При выполнении захода на посадку в аэропорту Толмачево перед третьим разворотом произошел отказ и самовыключение двигателя N 2.
На удалении 5500 метров и высоте 270 метров, при боковом отклонении влево 450 метров и отклонении от курса посадки на 25 град, экипаж идентифицировал ложные показания ПНП. Практически одновременно с этим диспетчер старта проинформировал экипаж об отклонении влево от курса.
Правильно оценив положение самолета как непосадочное, КВС дал команду об уходе на второй круг. Практически в этот же момент времени произошел отказ двигателя N 3. К этому моменту экипаж уже установил визуальный контакт с огнями ВПП.
В сложной ситуации, характеризующейся непосадочным положением самолета и отказом двух двигателей, КВС принял правильное решение перейти на визуальный полет и выполнить S-образный маневр для выполнения посадки на ВПП. Проявив высокий профессионализм и умелое руководство экипажем, КВС S-образным маневром по исправлению бокового уклонения и коррекции высоты, с максимальным использованием маневренных характеристик ВС, вывел самолет на курс посадки.
Пересечение порога ИВПП произошло на высоте 100 метров. На выравнивании, на высоте 9 метров, произошел отказ двигателя N 1. Посадка была произведена на удалении 1200 метров от входного торца ВПП. Для остановки в пределах ВПП экипаж применил аварийное торможение, что привело к разрушению всех 12 пневматиков колес основных опор шасси. Самолет остановился за 600 метров до выходного торца ВПП. Никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.
При исследовании насосов-регуляторов НР-30КУ-4 было выявлено заклинивание роторов и залипание золотниковых пар агрегатов в результате отложения на их элементах значительного количества посторонних смолообразных отложений. Отказ топливорегулирующих агрегатов привел к последовательному выключению двигателей в полете.
Серьезный инцидент стал возможным в результате допуска к модернизации и ремонту авиационной техники (топливозаправщиков) юридических и физических лиц, не имеющих права на выполнение работ и услуг в области деятельности, непосредственно связанной с обеспечением безопасности полетов.
В данных условиях, учитывая возможность последующего негативного развития событий, от экипажа при самовыключении двигателя на многодвигательном воздушном судне требуется выполнить глубокий анализ ситуации перед принятием решения о продолжении полёта на аэродром запланированной посадки, учесть все параметры и возможные исходы происходящего события, руководствуясь, как эксплуатационно-технической документацией воздушного судна, так и руководящими документами эксплуатанта, опираясь на собственный опыт и понимание ситуации. Экономические интересы эксплуатанта не должны превалировать над необходимостью обеспечения защиты от ущерба лиц и имущества тех, в чьих интересах выполняются коммерческие перевозки воздушным транспортом.
Примером взвешенного и обоснованного решения экипажа может служить событие 27.03.2016. В 02:15 по местному времени (22:15 UTC 26.03.2016) экипаж на ВС Як-42 RA-42458 ГП КК "Красавиа" выполнял рейс ЭК-9821 по маршруту Самара - Новый Уренгой. В наборе высоты, примерно на 6-й минуте полёта, загорелось табло "Масляный фильтр засорён" СУ N 3. Вскоре после этого началось падение давления масла. КВС принял решение после выработки топлива, произвести посадку на аэродром вылета с учетом сложных метеорологических условий на аэродромах по маршруту полёта. Посадка в аэропорту Самара (Курумоч) произведена благополучно.
В целях обеспечения безопасности полетов предлагаю:
Руководителям территориальных органов Росавиации
1. Довести настоящую информацию до эксплуатантов гражданской авиации.
2. Рекомендовать эксплуатантам гражданской авиации:
- проверить чёткость изложения и обоснованность процедур принятия решения на продолжение полёта при отказах авиационной техники в Руководстве по производству полётов эксплуатанта;
- рассмотреть вопрос о внесении в руководство по производству полётов эксплуатанта предупреждения о возможности самовыключения нескольких двигателей на многодвигательных ВС;
- провести дополнительные занятия с лётным и командно-инструкторским составом по процедурам принятия решения о продолжении/прекращении выполнения задания на полёт при проявлении различных опасных факторов;
- рассмотреть обстоятельства событий, упоминаемых в настоящей информации, в рамках функционирования СУБП;
- в рамках функционирования СУБП эксплуатанта провести анализ эффективности системы контроля за качеством и полнотой выполнения процедур поддержания летной годности воздушных судов;
- указать экипажам ВС при выполнении полёта обращать особое внимание на наличие метеорологических условий, близких к эксплуатационным ограничениям работы двигателей, учитывая возможность самопроизвольного выключения двигателей ВС из-за потери их газодинамической устойчивости (помпажа) вследствие неблагоприятных метеорологических условий.
|
О.Г. Сторчевой |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо Федерального агентства воздушного транспорта от 25 августа 2016 г. N 4.02-328 "Информация по безопасности полетов N 16"
Текст письма официально опубликован не был